
福建日报·新福建客户端4月17日讯 (通讯员 林燕 文/图) 本次大检修中,福建古雷石化有限公司仪表中心DCS专业承担着全厂控制系统检修的核心任务,覆盖2个中心控制室、20个机柜间,共计62套控制系统、1031面机柜。检修重点围绕系统软硬件展开,确保各项运行参数、设备状态及工作条件满足系统长期稳定运行要求。
控制系统被誉为装置运行的“神经中枢”。系统停电检修期间,操作人员将暂时失去对现场的监控与调控能力。如何在检修与生产之间找到平衡,成为DCS专业面临的一道难题。装置停工过程中,部分关键工艺参数仍需持续监盘,导致控制系统停电时间难以按原计划实施。

面对这一难题,DCS工程师王炳淞承担起全厂控制系统检修排程统筹的关键任务。针对装置监控需求及停电条件反复变化的实际情况,他紧紧围绕装置需求,反复推演停电顺序,优化排程方案,对每个装置的时间窗口与检修时长逐项推敲、逐项确认。
在他的统筹组织下,DCS专业人员主动对接各分部,系统梳理工艺监控需求,合理制定分控制器停电检修策略,采取“分批停电、交替检修”的方式,大幅压缩装置失去监控的时间窗口,在保障工艺安全的前提下有序推进控制系统检修工作。
乙烯装置控制系统检修是本次大修的关键环节,其中乙烯三机控制系统更是整个装置的“重中之重”。装置责任工程师杜庆福在检修开始前便提前介入,逐一梳理系统中重点与难点,将检修过程细化至每一个关键环节。
从系统参数备份、卡件精度校验,到端子紧固、控制逻辑测试,每一步他都逐项拆解、逐项确认。检修过程中,他始终紧盯关键节点:动手前确认系统状态、相关回路及跨系统影响条件,盯卡件、看回路、核信号,随时掌握系统变化;每项工作结束后,逐点复核恢复情况,确认参数正常、逻辑正确、状态受控。做到该做的做到位、该控的守住,不留任何隐患于系统中。

在公用工程分部污水装置的检修任务中,留给控制系统的检修周期仅有1天,而常规检修模式至少需要三天。面对这一难题,王炳淞与装置负责人郭光锋主动靠前,在检修前期多次与分部工艺人员沟通,对污水装置分区域、分设备开展停电风险分析。经过多轮会议讨论与方案优化,最终决定采用“不停电卡件替换”的检修方式。在严格落实安全措施的前提下,逐个机柜、逐块卡件进行替换,成功在限定窗口期内完成该装置全部7对控制器、388张卡件的检修任务,实现了安全、质量与进度的多重目标统一。
在系统层面的技术攻坚之外,基础性工作同样重要。在端子三级紧固作业中,DCS专业青年员工崔文恒、曾媛婷、林燕、孙瑞鹏始终坚守一线。这项工作看似简单,却直接关系到系统信号的稳定性——任何一条接线的松动,都可能引发信号偏差,甚至影响装置稳定运行。

面对一个机柜间动辄数千乃至上万条接线的工作量,他们逐柜检查、逐点确认,一条一条核对紧固情况,不放过任何细微隐患。长时间重复的作业并未使他们有丝毫松懈,他们以细致与耐心,筑牢了控制系统安全运行的基础。
在这场与时间赛跑、与风险较量的大检修中,仪表中心DCS专业全体人员用专业诠释担当,以实干守护安全,为全厂装置顺利检修与平稳开工提供了坚强可靠的自动化保障。