福建日报·新福建客户端4月28日讯 (通讯员 李浩东 周文明文/图) 近日,福建古雷石化有限公司动力分部2号循环流化床(CFB)锅炉引风机K-203B突发振动异常,监测数据显示振动值迅速攀升,远超安全警戒线。
发现异常后,分部中控操作人员凭借丰富经验与出色的应急处理能力,迅速调整设备负荷,并将引风机B切出后停机。同时,及时调整脱硫系统运行参数,增加石灰石投入量,确保二氧化硫排放稳定达标。这一系列精准操作既保证了炉膛负压的稳定,又避免了设备突然停运造成的机械损伤。
作为锅炉系统关键设备,引风机故障可能导致锅炉停车和蒸汽管网压力波动,严重时将影响全厂生产运行。面对紧急情况,动力分部立即启动三级应急响应预案,组织力量开展抢修。
现场检查团队携带专业检测设备第一时间赶赴现场。经全面排查后,工作人员确认是由风机叶片损坏引起振动异常。
检修期间,公司各级领导亲临现场指导抢修工作。生产运行部总经理邱启伟现场督导抢修进度,协调解决实际问题;动力分部设备管理人员全程驻守,组织制定最优检修方案;设备工程师高效协调维保资源,确保检修工作有序开展。
为实现风机快速安全投用,分部决定采用耗时最短的叶轮修补方案。为确保检修质量,分部同机动部检维修模块商议后,决定利用检修换下来的旧叶轮轮缘替换K-203B损坏部位,尽量减少与叶轮缺失部分的质量和重心偏差,减少叶轮静动不平衡量。
方案确定后,动力分部设备管理人员坚守现场,统筹协调动、静、电、仪维保人员,以确保现场抢修工作高效合理开展。在全体参与检修人员的共同努力下,引风机K-203B检修顺利完成。经测量,设备启动后各振动指标正常。
本次抢修工作成效显著,设备实现了快速平稳切换,环保指标全程受控,安全隔离措施到位。这得益于日常扎实的应急演练、技能培训和预案优化工作。实践证明,只有坚持“消除隐患”和“提升能力”两个根本,强化设备巡检和应急准备,才能在突发情况下确保生产系统安全稳定运行。